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干式氣柜密封油過(guò)量損耗的綜合防治措施
一. 油耗過(guò)量問(wèn)題的提出
干式氣柜密封油過(guò)量損耗問(wèn)題是一個(gè)老問(wèn)題。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用最多的干式氣柜,屬阿曼阿恩型。它的設(shè)計(jì),大約是在二十世紀(jì)八十年代初從國(guó)外引進(jìn)的。早在國(guó)內(nèi)對(duì)這種氣柜尚未普及的1987年,新開(kāi)工的鄭州天然氣項(xiàng)目中便率先建成儲(chǔ)量各5萬(wàn)立方米的干式氣柜兩座。總體來(lái)說(shuō),這兩個(gè)柜對(duì)于鄭州天然氣供需平衡,發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。但氣柜運(yùn)行后時(shí)間不長(zhǎng),我們就發(fā)現(xiàn):?jiǎn)喂衲旰挠土窟_(dá)4—5噸。這給我們的第一疑問(wèn)是:如此高的年耗油量,是氣柜設(shè)計(jì)和施工出了質(zhì)量問(wèn)題,還是生產(chǎn)過(guò)程的必要付出?為此,我們請(qǐng)來(lái)了氣柜原設(shè)計(jì)和建造單位的專家會(huì)審,F(xiàn)場(chǎng)勘察中,除發(fā)現(xiàn)氣柜活塞上面有一定的存油外,并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有其它油液嚴(yán)重漏損現(xiàn)象。 當(dāng)時(shí),氣柜僅開(kāi)始運(yùn)行一年多時(shí)間, 已向氣柜密封系統(tǒng)加油6噸,而飛濺到氣柜活塞上的油液也不過(guò)1噸左右。這雖然是油耗的原因之一,而顯然又不是油耗量的全部。
氣柜原設(shè)計(jì)和施工單位的人員解釋說(shuō),氣柜的設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題。 目前國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的幾個(gè)同類型氣柜均有類似情況存在,有的氣柜年耗油量曾高達(dá)幾十噸之多,鄭州氣柜之耗油量并不為過(guò)。至于氣柜活塞面上油液的飛濺,該種氣柜都程度不同的存在,目前尚無(wú)有效措施可以完全避免。
別人雖然如是說(shuō),但常年居高不下的耗油量及每次的繁重加油作業(yè),著實(shí)叫人心有不甘。許多問(wèn)題困擾著我們,既然并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大量油液外漏,數(shù)噸油液卻又不翼而飛,真是咄咄怪事。而另一方面,氣柜活塞上方油液飛濺雖顯而易見(jiàn),一時(shí)卻又無(wú)法解決。
二. 努力探索綜合防治措施
諸多問(wèn)題需要我們作出回答。為此我們進(jìn)行了較為廣泛的技術(shù)調(diào)研,希望從他人的技術(shù)改造成果中找到答案,但我們沒(méi)有成功。
我們翻閱了不少資料,可最好的辦法不在書(shū)上。我們作為氣柜的使用者,比設(shè)計(jì)人員和柜體建造人員有更充裕的時(shí)間去面對(duì)這些問(wèn)題,這也是我們的社會(huì)責(zé)任。我們常常圍著氣柜轉(zhuǎn),觀察它在運(yùn)行中發(fā)生的細(xì)微變化,我們于氣柜儲(chǔ)、供燃?xì)鈺r(shí),蹲在氣柜內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間地注視活塞的升降起落和密封油系統(tǒng)的運(yùn)行情況,希望能從中發(fā)現(xiàn)耗油過(guò)量的蛛絲馬跡。我們還收集密封油液的型號(hào)和質(zhì)量性能資料、查找供油泵的運(yùn)行記錄,綜合分析這諸多事物間的內(nèi)在聯(lián)系和相互影響。
最后,我們決定首先從治理活塞面上的油液飛濺著手。干式氣柜的密封油是循環(huán)流動(dòng)的。密封油首先由設(shè)在柜外地面處的供油泵啟動(dòng),將密封油輸送到設(shè)置在氣柜上部的靜置油箱中。靜置油箱中的油液,再經(jīng)氣柜上部的瀉油孔進(jìn)入柜內(nèi),流經(jīng)瀉油孔的油液進(jìn)入氣柜后,立即沿氣柜內(nèi)壁下落,下落的油液被設(shè)在活塞周邊的活塞油杯接收,活塞油杯里的油液則沿活塞與氣柜內(nèi)壁之間的縫隙緩慢下流,落入設(shè)在柜底板周邊的氣柜下部油槽。積存在氣柜下部油槽內(nèi)的油液又流向柜外下部油箱,供油泵加壓輸送,自此油液完成一個(gè)循環(huán)。站在氣柜內(nèi)部活塞上,會(huì)看到:自氣柜上部瀉油孔落下的油液掛在高高的柜壁上,很象一條瀑布自空而降。因?yàn)楣袢荽蠓茸兓木壒,活塞油杯距瀉油口的高度也經(jīng)常在3米到50米的范圍內(nèi)頻繁變動(dòng)。這樣,要讓徑向僅有0.46米的活塞油杯,完全接收下落油液是不現(xiàn)實(shí)的。油液的飛濺正是在瀉油口以下發(fā)生。問(wèn)題的嚴(yán)重性在于,緊挨活塞油杯的是巡檢用的環(huán)形走道,油液的飛濺不僅影響正常巡檢,還會(huì)污染千余平方米的氣柜活塞,并造成浪費(fèi)。
經(jīng)過(guò)幾次失敗,我們認(rèn)識(shí)到,單一的防治油液飛濺措施,很難奏效,因此我們采取了內(nèi)控外截的綜合治理辦法。首先,我們?cè)诠┯捅眠M(jìn)出口之間加裝了一套供油節(jié)流裝置。其目的是通過(guò)減少泵在單位時(shí)間里的供油量,進(jìn)而減小油液流經(jīng)瀉油口時(shí)的動(dòng)能,使油液在其粘性的約束下,盡可能地緊貼氣柜內(nèi)壁下流,減少飛濺。實(shí)踐證明,這一措施對(duì)于減少油液飛濺起了一定的控制作用。油泵節(jié)流裝置原理詳見(jiàn)圖1。當(dāng)然,這樣做會(huì)增加油泵一次的運(yùn)行時(shí)間,但原設(shè)計(jì)中油泵即為間歇工作制,油泵兩次啟動(dòng)的間隔,又完全能滿足延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間的要求。所以,減少單位供油量所引起一次油泵運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),不會(huì)帶來(lái)任何副面效應(yīng)。與此同時(shí),我們又在每個(gè)瀉油口的下方,設(shè)置一面濺油收集帆布。帆布攔截飛濺油液,并把它送回活塞油槽。需要說(shuō)明的是,氣柜原設(shè)計(jì)中,在瀉油口的下方也曾設(shè)有鋼質(zhì)濺油收集板,鋼制的濺油收集板,寬1.5米,長(zhǎng)4.1米,在距活塞油杯上方3.7米處安裝。濺油收集板面積嚴(yán)重不足,在除柜壁以外的其它三個(gè)方向上留有收濺空白區(qū),造成大量油液落于油杯之外。這樣的濺油收集板,即便是攔截了部分自空而降的油液,油液接觸到堅(jiān)硬的鋼質(zhì)面板,也會(huì)發(fā)生二次澎濺。另一方面,沿柜壁下落的油流,落入活塞油杯時(shí),沖擊杯內(nèi)存油,經(jīng)常使油液濺出杯口,流淌于活塞上的配重水泥塊之間,清理起來(lái)非常困難。與鋼質(zhì)的濺油收集板相比,濺油收集帆布在幅面大小、材料性能、安裝位置上都有別于鋼質(zhì)濺油收集板。濺油收集帆布寬3.5米,長(zhǎng)5.8米,具有足夠的收集濺油面積,盡可將濺油攔截并送回油杯。對(duì)于自空而降的油液,帆布良好的減震性能,發(fā)揮了相當(dāng)重要的作用,避免了鋼質(zhì)材料所引起的油液二次澎濺。濺油收集帆布下端緊壓活塞油杯口安裝,并且在活塞徑向伸入油杯內(nèi)0.2米以上,由柜壁處下落油流濺起的油液,則無(wú)一例外地被帆布攔截并送IJ]油杯。濺油收集帆布與水平面成60度角。這樣,既規(guī)定了油液的定向流動(dòng),也不會(huì)給走道上的巡檢工人帶來(lái)不便。收濺帆布的安裝詳見(jiàn)圖2.眾所周知,大型干式氣柜的運(yùn)行是連續(xù)的。
因此,面對(duì)幾十米高的龐然大物,進(jìn)行全面的檢查有時(shí)是難以做到的。在完成了活塞上部工作之后,我們決定利用不可多得的停產(chǎn)清柜機(jī)會(huì),進(jìn)入活塞以下氣柜檢查。當(dāng)檢查到柜底板處時(shí),我們發(fā)現(xiàn):柜底環(huán)形油槽之外的底板中部區(qū)域,積存了大量油液。原來(lái),活塞以下油液飛濺更厲害。 由于柜底板中部區(qū)域比油槽內(nèi)壁低,飛濺至槽外的油液便滯留其間,造成本應(yīng)參加循環(huán)的油液嚴(yán)重減員。在這里,油液積存到一定程度,將會(huì)經(jīng)氣柜輸氣管道,流進(jìn)設(shè)在管道上的存水彎內(nèi),嚴(yán)重時(shí)會(huì)堵塞進(jìn)出氣管道,影響氣柜正常作業(yè)。但柜底部是活塞的運(yùn)行區(qū)段,不能采取任何收濺措施。鑒于這里的特殊情況,開(kāi)放的思維方式起了重要作用。我們仔細(xì)研究氣柜底部構(gòu)造,聯(lián)系密封油正常運(yùn)行時(shí)的情況進(jìn)行分析。 因?yàn)檎_\(yùn)行時(shí),柜底標(biāo)高高于油槽內(nèi)的液面標(biāo)高,我們?cè)诠竦子筒蹆?nèi)壁上鉆數(shù)個(gè)通孔,把柜底中部區(qū)域和油槽連通,讓飛濺至柜底中部的油液自動(dòng)流回油槽。形成油液飛濺不止,油液回流不停的內(nèi)部小循環(huán),從而巧妙地解決了看起來(lái)十分繁難的問(wèn)題。油液回流工藝孔詳見(jiàn)圖3。
三. 綜合防治措施的今日效益
干式氣柜密封油過(guò)量損耗的綜合防治措施全面實(shí)施后,收到了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。首先,原來(lái)滯存在柜底中間區(qū)域的數(shù)十噸油液重新進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),僅此一次就可減少企業(yè)近十萬(wàn)元的資金投入。收回的這部分油液可以補(bǔ)充循環(huán)系統(tǒng)的油量不足,多余的部分應(yīng)抽出柜外儲(chǔ)存?zhèn)溆谩S捎诓扇‰p關(guān)齊下的得力措施,柜內(nèi)油污染問(wèn)題得以徹底解決。近幾年來(lái),氣柜密封油的年耗油量大幅度下降,單柜每年節(jié)約油料在萬(wàn)元以上?v觀密封油過(guò)量損耗綜合防治措施:其使用技術(shù)合理,施工安全簡(jiǎn)便,投資低廉,經(jīng)濟(jì)及社會(huì)顯著,具有大范圍推廣價(jià)值。該項(xiàng)技術(shù)對(duì)
于維持氣柜運(yùn)行安全,保證居民正常用氣,增加企業(yè)收入都具有一定的積極作用。
油液節(jié)流器工作原理是:在不改換在用GR36×4油泵的情況下,通過(guò)在油泵進(jìn)出口管問(wèn)安裝液壓節(jié)流元件實(shí)現(xiàn)節(jié)流。
當(dāng)油泵8工作時(shí),單向閥9被打開(kāi)向氣柜上油箱供油。同時(shí)也打開(kāi)單向閥5,通過(guò)液控管4推開(kāi)液控單向閥2,部分油經(jīng)2返回油箱,達(dá)到單位時(shí)間內(nèi)減少向氣柜油箱供油址的目的。
當(dāng)油泵8停止工作時(shí),單向閥9、5同時(shí)關(guān)閉,液控管4內(nèi)仍有油壓,其油壓通過(guò)3卸荷以達(dá)到關(guān)閉液控單向閥的目的。圖中有高位油泵和低位油泵,帶撇編號(hào)為高位 油泵系統(tǒng)。高位油泵和低位油泵系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)行,也可同時(shí)工作。
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